2003年,東風(fēng)有限裝備公司刃量具廠憑借為東風(fēng)康明斯長(zhǎng)期供貨的優(yōu)秀業(yè)績(jī),進(jìn)入美國(guó)康明斯全球采購(gòu)平臺(tái),齒輪出口產(chǎn)值逐年遞增,由2004年的月產(chǎn)30萬(wàn)元,提升到2010年10月的月產(chǎn)390萬(wàn)元,而且出口到美國(guó)、英國(guó)、印度等國(guó)的康明斯公司,品種逐年增加。
2010年10月,東風(fēng)有限裝備公司刃量具廠出口齒輪的產(chǎn)能,即使員工24小時(shí)不休息輪班干,其極致也只能達(dá)到281萬(wàn)元的月產(chǎn)值,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求,而且能夠加工的齒輪品種只有10種。
2011年,同樣的設(shè)備、同樣的員工,每月產(chǎn)值輕松達(dá)到600萬(wàn)元以上,而且加工品種多達(dá)29種,更重要的是廢品率基本為0。刃量具廠出口齒輪在康明斯全球市場(chǎng)份額不斷提升,最終將達(dá)到80%,部分品種100%,滿足市場(chǎng)需求,提升產(chǎn)能成為唯一途徑。
影響產(chǎn)能的要因就是磨齒工序,新引進(jìn)的設(shè)備卡普磨齒機(jī)受工裝卡具限制只能加工10種出口產(chǎn)品,設(shè)備開動(dòng)率偏低,只有76%;同時(shí)蝸桿磨齒機(jī)加工精度達(dá)不到出口齒輪要求。
2011年1月,東風(fēng)刃量具廠齒輪分廠迅速成立出口齒輪磨齒序產(chǎn)能提升改善小組,對(duì)可能影響出口齒輪產(chǎn)能的“人機(jī)料法環(huán)”5項(xiàng)因素進(jìn)行立項(xiàng)分析。2月份開始,改善小組針對(duì)影響要因逐項(xiàng)制定改善措施。
2011年11月下旬,在刃量具廠齒輪分廠卡普磨齒機(jī)旁看到,機(jī)床一側(cè)的桌子上擺放著金剛碟、過渡套、接收環(huán)、壓帽等生產(chǎn)輔助工裝。據(jù)了解,這些都是改善小組成員自制的工裝夾具,別看這些東西不起眼,效果可不小。
以前255齒輪只能在蝸桿磨齒機(jī)上加工,而且日產(chǎn)量只有90件,廢品率高達(dá)8%以上;改善小組利用現(xiàn)有工裝中的可張心軸,定做專用金剛碟,就可在高效的卡普磨齒機(jī)上加工,日產(chǎn)可達(dá)400件,而且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,廢品率幾乎為0。
康明斯3089100、368776等齒輪因內(nèi)孔比卡普磨齒機(jī)芯軸大,并且內(nèi)孔要求精度高,沒有專用工裝無(wú)法在卡普磨齒機(jī)上加工;改善小組就自制彈簧卡頭、裝卡襯套、壓帽、螺帽、壓板、墊圈等工裝,順利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品在卡普磨齒機(jī)上的加工,776齒輪的日產(chǎn)量從200件提升到900件;針對(duì)設(shè)備加工精度問題,改善小組采取自制消隙齒輪、更換主軸軸承等措施,成功地將4臺(tái)磨齒機(jī)的精度提升了一個(gè)檔次;為解決裝卸工件過程中的工裝磕碰問題,自制尼龍定位座,杜絕了工裝的磕碰。
通過改善,卡普磨齒機(jī)能加工的產(chǎn)品達(dá)到29種,其中出口產(chǎn)品22種;東風(fēng)刃量具廠出口齒輪產(chǎn)值在9月份達(dá)到649萬(wàn)元。經(jīng)過六個(gè)月不斷地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)改善,9月份實(shí)現(xiàn)改善成果的標(biāo)準(zhǔn)化,并將自制工裝納入標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書。
小小的改善,不僅節(jié)約成本近百萬(wàn)元,更重要的是產(chǎn)能的持續(xù)提升,滿足了市場(chǎng)的需求。東風(fēng)有限裝備公司刃量具廠2011年出口齒輪收入有望突破7000萬(wàn)元,再次刷新歷史新高。